质量日消除质量隐患,目标ldquo

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消除质量隐患

目标“零投诉”

前言

针对41~44K水刺异丝等显在性质量问题给用户造成的损失而产生的投诉问题,合纤一部短纤六装置开展全员、全过程的质量隐患大排查,消除质量隐患。

PART01

分析原因解决问题

41-44K水刺产品大多数是生产卫材、婴儿护理用品等的原料,对卫生洁净度要求比较高,产品中不容有一丝瑕疵。新装置投产运行一段时间后,设备上的一些积垢、飞絮、油脂逐渐增多,这些都会造成产品的污染。由于装置转岗人员多,从事水刺生产的人员更少,对水刺产品的管理要求理解不深,导致用户频繁为一些细微的污棉事件投诉。针对这种情况,装置多次到用户现场走访,了解用户现场对产品洁净度的要求,对投诉的一些问题进行归类分析,查找产生污棉产生的原因,将用户投诉的样品、现场排查出的实物进行展示,让职工对投诉实物类型有个直观的认识。利用副班加强形势任务教育,请销售人员讲解市场竞争的形势。广大职工十分清醒地认识到,没有可靠稳定的产品质量作为保证,就无法在市场上立足。一旦用户对我们失去信心,那装置将面临停车的风险。不仅对公司的效益和职工收入带领很大的影响,而且影响公司短纤产品“国内领先世界一流”的声誉。

PART02

专题研讨细节管理

4月7日是中国石化质量日,装置党支部组织骨干进行专题讨论,强调异丝等显在性投诉的出现,其根源是“低标准、老毛病、坏习惯”,落脚点是管理问题。真正做到把短纤产品的饭碗端在我们自己的手中,要坚决抛弃常在河边走,哪有不湿鞋的思想。组织职工进一步开展如何实现零投诉的讨论,发动全员献计献策。

装置从强化细节管理入手,全面排查易产生“异丝”的关键点,对污染丝问题进行专项攻关。从纺丝、卷绕到牵集束、导丝、牵伸、卷曲、冷输、切断、打包各个环节仔细排查,重新细化每个岗位的作业规范。规范从严作业管理,完善生产过程的检查确认的要求,制定完善相关管理制度,明确各岗位人员的职责,细化考核要求,认真落实纠正预防措施。

PART03

认真落实优化改造

装置要求设备管理人员对部分设备进行优化改造,


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